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簡要描述:蘇州工業(yè)廢水處理一體化設(shè)備—這家靠譜 將廢水通過壓縮機進行增壓,在將進行增壓處理后成氣體狀態(tài)的廢水,送入酯化塔的下部是其與工藝系統(tǒng)中的沸器出口中的物料進行均勻的混合,在確?;旌辖Y(jié)束后,處理中的與酯化塔中從上部下來液體的逆流而行,進而實現(xiàn)氣液接觸的反應(yīng)。
蘇州工業(yè)廢水處理一體化設(shè)備—這家靠譜
品牌 天環(huán)凈化
乙二醇裝置酯化工藝其工作原理是利用原有的酯化塔來對廢水進行一定程度的改造,但是在處理酯化系統(tǒng)的溶液中,其自身副產(chǎn)含3%-5%的稀硝酸,雖然能使需要進行排放的廢液達到排放的標(biāo)準(zhǔn),但是其自身所含有的稀硝酸以及硝酸鹽會對排放管道以及相關(guān)設(shè)備造成一定的腐蝕,如何消除這種腐蝕情況,并且有效的減輕廢液中的硝酸鹽的含量、減少工藝使用過程中的處理成本,利用乙二醇裝置創(chuàng)造出更大的效益,并且有效的推動乙二醇工藝更好的前進和發(fā)展,是我們現(xiàn)階段需要做的。
在本次方案的設(shè)計過程中,主要是通過對原有的技術(shù)進行改造使其在使用的過程中可以更加方便。在原有的技術(shù)中,其所產(chǎn)生的稀硝酸以及硝酸鹽對于管道的腐蝕是原工藝中最令人頭疼的事情,為了有效的改變這一問題,在對工藝方案進行改造的過程中,利用硝酸能夠參加還原反應(yīng)這一點來將工藝中所存的硝酸與與乙二醇工藝生產(chǎn)系統(tǒng)中所產(chǎn)生的甲醇、工藝合成氣中所產(chǎn)生的NO,在一定的溫度與一定的壓力下進行催化反應(yīng),這樣可以使其生成新的反應(yīng)物亞硝酸甲酯(MN),所生成的亞硝酸甲酯(MN)其自身就是乙二醇工藝在進行生產(chǎn)的過程中所需要使用的一個材料。這樣一來就能夠有效的解決這一問題,然這一工藝變得更加環(huán)保,符合當(dāng)下我國政府對于環(huán)境保護的要求,同時由于在反應(yīng)的過程中出現(xiàn)了原本反應(yīng)所需要的原材料,直接減少了反應(yīng)所需的材料成本,有效的降低了反應(yīng)所消耗的成本,無論從哪一點來看都是有利于現(xiàn)階段我國的發(fā)展的,在改進過程中稀硝酸的催化反應(yīng)原理為:HNO3+2NO+3CH3OH=3CH3ONO+2H2O。
將廢水通過壓縮機進行增壓,在將進行增壓處理后成氣體狀態(tài)的廢水,送入酯化塔的下部是其與工藝系統(tǒng)中的沸器出口中的物料進行均勻的混合,在確?;旌辖Y(jié)束后,處理中的與酯化塔中從上部下來液體的逆流而行,進而實現(xiàn)氣液接觸的反應(yīng)。在進行反應(yīng)的過程中會出現(xiàn),硝酸在與一氧化氮和甲醇進行反應(yīng)逐步生成亞硝酸甲酯。在反應(yīng)的過程中,生成的液相會通過酯化塔的釜液再一次輸送到泵中,將液體送去甲醇的回收系統(tǒng),而所生成的氣相則會與酯化塔中的主氣流一起進行上升,其他將從酯化塔的塔頂出去。
蘇州工業(yè)廢水處理一體化設(shè)備—這家靠譜
本次方案的主要改變就是將原有的對管道產(chǎn)生腐蝕的稀硝酸進行還原反應(yīng),使其變成能夠應(yīng)用的亞硝酸甲酯和水。利用廢水中本身就存在的甲醇以及催化劑,在一定壓強下幫助其進行有效的反應(yīng),在進行實驗的過程中發(fā)現(xiàn),讓其進行反應(yīng)的主要溫度和壓強以及其他相關(guān)參數(shù),將這些參數(shù)進行整理和歸納,方便以后在使用這一工藝的過程中更好的生成亞硝酸甲酯和水。
其反應(yīng)所需要的溫度條件為:65℃~90℃;反應(yīng)所需要的壓力為:0.4MPa~0.45MPa;在反應(yīng)的過程中其液相的流量為:12t/h;氣相的流量為:6000m3/h。 想要實現(xiàn)現(xiàn)在的工藝過程,那么對已有的工藝進行一定的改造是必然的。為了達到HNO3+2NO+3CH3OH=3CH3ONO+2H2O這一化學(xué)方程式的反應(yīng)條件,我們需要對酯化塔的下塔筒體進行一定的改造,填裝一定份額的催化劑。在進行改造的時候需要在下塔的筒體內(nèi)部上下分別安裝催化劑的格柵,并且安裝放置液體的分布器,這樣可以直接將反應(yīng)所用的液體引入液體的分布器內(nèi),方便反應(yīng)的進行。
1.4 硝酸的回收率以及回收的效果
在對乙二醇裝置酯化工藝原有方案進行改造后,用這一工藝來進行廢水的處理可以發(fā)現(xiàn)原先工藝廢水中所含有的稀硝酸在利用新的方法進行反應(yīng)后,其自身的回收率超過了45%,而在進行廢水的排放時可以檢測到,現(xiàn)如今從出口工藝液中進行檢測,其自身的硝酸含量基本控制在了2.5%以下,達到了國家的標(biāo)準(zhǔn),并且對于環(huán)境保護以及提高我國的水質(zhì)狀態(tài)都有很大的益處。
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