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連云港高速公路污水處理一體化設(shè)備廢水凈化

  • 產(chǎn)品型號:
  • 更新時間:2024-03-23

簡要描述:連云港高速公路污水處理一體化設(shè)備廢水凈化運行過程中,根據(jù)進水水量,及時調(diào)節(jié)中間水池提升泵的流量,保持生化處理單元持續(xù)進水;中間水池投加碳源及少量磷源,根據(jù)進水水量、進水總氮濃度,及時調(diào)節(jié)碳源加藥泵的開度,維持C/N值在3至5之間(一般取4),定期清洗加藥泵出口的Y型過濾器,防止管道堵塞;

產(chǎn)品詳情

連云港高速公路污水處理一體化設(shè)備廢水凈化

太陽能光伏生產(chǎn)廢水中的典型污染物包括:有機污染物、氟化物、硝態(tài)氮、懸浮物以及酸堿污染物等。此類廢水總氮含量高,有機污染物含量較低,營養(yǎng)比失調(diào)。其中,氟化物、懸浮物以及酸堿污染物可以通過物化處理方法得以去除,處理效果穩(wěn)定、有效;有機污染物和硝態(tài)氮則采用通過生物處理技術(shù),在缺氧條件下,生物反硝化技術(shù)能把硝態(tài)氮通過異養(yǎng)反硝化菌轉(zhuǎn)化為氮氣排放去除,在好氧條件下,好氧菌將有機污染物為無機物、CO2和H2O。

在傳統(tǒng)的生物脫氮工藝中,氮的去除是通過硝化與反硝化兩個獨立的過程實現(xiàn)的,進行硝化與反硝化的細菌種類和所需環(huán)境條件都不同,硝化細菌主要以自養(yǎng)菌為主,需要環(huán)境中有較高的溶解氧;而反硝化細菌與之相反,以異養(yǎng)菌為主,適宜生長于缺氧環(huán)境。

影響反硝化過程的因素很多,如微生物組成、碳源種類、碳源量、pH值、溫度、溶解氧和C/N等,其中,碳源是一個重要的控制因素。太陽能光伏廢水的C/N值較低,反硝化生物脫氮需外加碳源,實際工程應(yīng)用采取投加常規(guī)的甲醇、乙醇、醋酸鈉、葡萄糖等液體碳。此外,天然纖維素物質(zhì)及人工合成高聚物為主的固體碳源以及工業(yè)廢水、垃圾滲濾液、發(fā)酵液等新型碳源,也有一定的研究進展。

隨著企業(yè)生產(chǎn)廢水水質(zhì)的改變,原有設(shè)施存在兩個主要問題:

(1)缺氧池停留時間短,反硝化菌數(shù)量少,脫氮效果差;

(2)碳源量不足,原水中的有機碳源遠遠不能滿足反硝化過程中的碳源需求,運行過程中必須補加碳源。

2.2 廢水處理工藝流程優(yōu)化

根據(jù)廢水水質(zhì)特點和設(shè)計處理目標,結(jié)合太陽能光伏行業(yè)廢水處理取得的工程技術(shù)經(jīng)驗,并因地制宜、充分利用原有設(shè)施,優(yōu)化工藝采用“調(diào)節(jié)+混凝沉淀+缺氧罐(改造部分)+缺氧池(改造部分)+好氧池+二沉池"組合工藝,即將原有厭氧罐改造為缺氧罐,將原有厭氧沉淀池改造為缺氧池,并作為回流泵的吸水點,增加缺氧段的停留時間和缺氧塔的泥水混合效果。原有初沉調(diào)節(jié)池、混凝沉淀池、缺氧池、好氧池及二沉池不做改動,混凝沉淀池投加PAC和PAM,去除剩余氟離子,好氧池停留時間為15h,用于去除反硝化未耗盡的剩余COD,維持原有功能不變。

將原有的厭氧罐改造為缺氧罐,單個尺寸φ×H=9.5mx17.0h,共4個,有效容積約4000m3。由于原有厭氧罐無三相分離器,且上升流速較低,只有0.58m/h,污泥容易產(chǎn)生堆積,所以此次優(yōu)化增加了回流泵,利用后續(xù)帶有泥斗的缺氧池(原厭氧沉淀池改)進行泥水混合回流,增加上升流速,罐內(nèi)整體上升流速最高可達2.4mh,同時為了固定反硝化細菌,減少污泥流失,改造增加了聚氨酯材質(zhì)的脫氮填料。另外,改造在罐內(nèi)增加了內(nèi)循環(huán)桶,內(nèi)循環(huán)桶直徑6.5米,高10米,底部距離罐底1.2米,筒壁采用鍍鋅鋼板,底部和頂部采用玻璃鋼格柵板,填料全部置于內(nèi)循環(huán)桶中,回流的布水管道全部位于內(nèi)循環(huán)桶正下方,桶內(nèi)上升流速會比筒外上升流速高,利用類似射流的原理,使得罐體內(nèi)部形成水流的內(nèi)循環(huán),改良泥水混合效果。新增3臺回流泵,Q=260m3/h,H=30m,N=37kW,2用1備。

連云港高速公路污水處理一體化設(shè)備廢水凈化

(3)缺氧池

將原厭氧沉淀池改造為缺氧池,單座尺寸LxBxH=6.0mx6.0mx6.5m,共2座,有效容積約400m3,該單元作為缺氧罐的回流起始點,可將缺氧罐內(nèi)流失污泥回流至缺氧罐內(nèi)。拆除原有的中心筒;新增2臺多曲面攪拌機,N=1.5kW,葉輪FRP材質(zhì)。

維持原有的缺氧池功能不變,單座尺寸LxBxH=16.0mx6.0mx7.3m,共2座,有效容積約1300m3。拆除原有的填料;新增4臺潛水推流器,N=1.5kW,葉輪聚氨酯材質(zhì),優(yōu)化池內(nèi)的推流攪拌效果。

改造后,所有缺氧單元的總有效容積約5700m3,停留時間達到34h。

3、處理效果分析

3.1 運行效果分析

運行過程中,根據(jù)進水水量,及時調(diào)節(jié)中間水池提升泵的流量,保持生化處理單元持續(xù)進水;中間水池投加碳源及少量磷源,根據(jù)進水水量、進水總氮濃度,及時調(diào)節(jié)碳源加藥泵的開度,維持C/N值在3至5之間(一般取4),定期清洗加藥泵出口的Y型過濾器,防止管道堵塞;保持缺氧池的潛水推流器、回流泵24h常開;定期開啟缺氧池的多曲面攪拌機,保證池底的污泥不會淤積;確保好氧池溶解氧濃度在2?4mg/L,防止曝氣過量或曝氣不足影響處理效果;控制缺氧池、好氧池內(nèi)SV30值分別為30%和20%?40%,并根據(jù)實際處理效果進行調(diào)整;及時監(jiān)控缺氧池、好氧池內(nèi)pH值,控制pH在7.0?9.0,防止pH過低過高影響微生物性能;控制缺氧池、好氧池內(nèi)的溫度在20-30℃,以防溫度過高過低影響微生物活性,由于項目地位于北方,冬季氣溫較低,可適當往缺氧池、好氧池中補充活性污泥,以提高COD、總氮的去除率。


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