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簡要描述:海寧工地污水處理設(shè)備廠家生產(chǎn)速度合理中試裝置包含一套軟化澄清池以及一套陶瓷膜超濾中試設(shè)備,其中軟化澄清采用處理量為1t/h的高效澄清池,包括反應(yīng)區(qū)、混凝區(qū)、沉淀區(qū)以及配套的加藥系統(tǒng)。
海寧工地污水處理設(shè)備廠家生產(chǎn)速度合理
設(shè)計(jì)的出水水質(zhì)均滿足2003年《中國石油化工集團(tuán)公司暨股份公司工業(yè)水管理制度中推薦回用作循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)充水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》。
該生化處理系統(tǒng)運(yùn)行以后,主要存在以下問題,影響污水的穩(wěn)定回用:
(1)含油污水處理系統(tǒng)出水水質(zhì)不穩(wěn)定。由于含油污水處理系統(tǒng)采用的處理工藝為A/O法,而該項(xiàng)目的含油污水的水質(zhì)波動比較大,COD波動范圍在300mg/L到1000mg/L,水溫偏高(長期在35℃左右),A/
對表5數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析,得到如下結(jié)論:在不同處理量下總磷去除效果有顯著差異,處理量也是影響總磷去除效果的關(guān)鍵因素之一。
4、影響因素優(yōu)化試驗(yàn)
由以上試驗(yàn)可確定,排泥時間、藥劑質(zhì)量濃度及處理量是影響氣浮澄清池總磷去除效果的關(guān)鍵因素。由于不同的排泥時間、藥劑質(zhì)量濃度及處理量之間對總磷的影響是相互的,因此采用正交試驗(yàn)來確定最佳參數(shù)組合。
4.1 藥劑質(zhì)量濃度單因素試驗(yàn)
在進(jìn)行正交試驗(yàn)之前,須先確定藥劑質(zhì)量濃度的范圍,以確定正交試驗(yàn)中藥劑質(zhì)量濃度梯度,因此對藥劑質(zhì)量濃度進(jìn)行單因素試驗(yàn)。
4.1.1 污水來源
水源直接選取該裝置進(jìn)水水樣,即純氧出水進(jìn)行試驗(yàn)。
4.1.2 PAC混凝劑質(zhì)量濃度選擇
為確保試驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確,采用大跨度濃度進(jìn)行試驗(yàn),分別加入20,40,60,100,200,300mg/L的PAC混凝劑。
4.1.3 試驗(yàn)步驟
取氣浮進(jìn)水250mL若干份,測定濁度為4.23。分別加入20,40,60,100,200,300mg/L的PAC混凝劑,以400r/m
O生化池以及沉淀池污泥膨脹的現(xiàn)象頻繁出現(xiàn),沉淀池出水?dāng)y帶大量的懸浮物,COD值偏高時,能夠達(dá)到200mg/L以上,而循環(huán)水補(bǔ)充水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)COD為50mg/L,影響循環(huán)水正?;赜?
(2)高濃度污水經(jīng)過生化處理后,不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。由于高濃度污水中含有酚類化合物、稠環(huán)芳烴、咔唑、萘、吡咯、呋喃、聯(lián)苯、油等有毒、有害物質(zhì)和難降解有機(jī)物,廢水COD值和色度很高,屬于處
2)經(jīng)泵將中間水池1調(diào)節(jié)后的廢水提升入催化氧化塔進(jìn)行氧化反應(yīng)1.50h。催化氧化塔為成套設(shè)備,主要包括進(jìn)水過濾裝置、主體反應(yīng)罐、固著性催化載體、氧化劑投加裝置以及鼓風(fēng)曝氣裝置等。該裝置主要的部分就是固著性催化載體,它是通過特殊工藝將多種金屬催化劑固定在載體表面,再將載體填充于反應(yīng)器中,在曝氣攪動作用下,投加的氧化劑與廢水及催化劑充分接觸,在催化劑催化作用下形成氧化性的羥基自由基,斷開有機(jī)化合物化學(xué)鍵,破壞有機(jī)物結(jié)構(gòu),將廢水中難降解有機(jī)物氧化分解成小分子有機(jī)物和無機(jī)物,實(shí)現(xiàn)對有機(jī)物的降解。在鼓入空氣擾動的同時,空氣中的氧參與反應(yīng)過程,起到很好的促進(jìn)作用,可有效提高氧化效率和氧化性。該催化氧化塔反應(yīng)條件溫和,常溫常壓、中性或弱酸性條件即可進(jìn)行,反應(yīng)操作簡單,設(shè)備占地面積小,是針對高濃難降解有機(jī)廢水較理想的預(yù)處理方法。
海寧工地污水處理設(shè)備廠家生產(chǎn)速度合理3)經(jīng)過催化氧化塔處理的出水達(dá)標(biāo)后,將越過混凝反應(yīng)沉淀池直接提升進(jìn)入中間水池3,若出水未達(dá)標(biāo)將進(jìn)入中間水池2,經(jīng)泵提升進(jìn)入混凝沉淀池,加入液堿調(diào)節(jié)廢水的pH至8~9,再投加聚合氯化鋁(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM),去除廢水中的污染物。當(dāng)出水水質(zhì)不理想時,通過投加高效吸附藥劑作為保障工藝。
4)混凝沉淀池出水進(jìn)入中間水池3,經(jīng)泵提升至過濾器:利用過濾器過濾廢水,去除廢水中的懸浮物,達(dá)到企業(yè)回用水標(biāo)準(zhǔn),出水進(jìn)入中間水池4,再由泵提升至清水池,循環(huán)水利用,反沖洗廢水進(jìn)入中間水池2。
5)污泥主要為壓濾產(chǎn)生的物化污泥,系統(tǒng)中產(chǎn)生的物化污泥統(tǒng)一送至污泥濃縮池,濃縮后的污泥由壓濾機(jī)壓干,估算每天約產(chǎn)生絕干污泥0.20t,折合水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)70%~80%的污泥約1t。壓干后的污泥送至污泥干燥設(shè)備,利用廠區(qū)的導(dǎo)熱油進(jìn)行加熱,通過污泥烘干機(jī)將污泥的水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由70%~80%降低至20%~30%,污泥量約為0.25t。烘干后的污泥根據(jù)環(huán)評要求用拖拉機(jī)或汽車外運(yùn)作規(guī)范化處理。
理難度較高的工業(yè)廢水。該廢水經(jīng)過生物濾池處理后,不易降解的有機(jī)物在廢水中不能去除,達(dá)不到回用的要求。為了提高該廢水的可生化性,后期通過改造,在生物濾池后,增加了催化臭氧氧化裝置。臭氧氧化裝置建成后,裝置的出水COD在300mg/L左右、氨氮在150mg/L左右,還含有少量難以降解的大分子有機(jī)物。
(3)污水生化處理系統(tǒng)產(chǎn)生的回用水量比較大,夏季循環(huán)水蒸發(fā)量大的時候,可以回用,冬季循環(huán)水蒸發(fā)量小,部分回用水不能回用。而該項(xiàng)目處于缺水地區(qū),污水排放沒有受納水體,必須進(jìn)一步處理,提高水質(zhì),以實(shí)現(xiàn)剩余部分的回用水能夠回用至電廠除鹽水系統(tǒng)。
2、MBR裝置設(shè)計(jì)進(jìn)出水情況
針對污水生化處理系統(tǒng)存在的問題,2013年新增加了一套MBR處理裝置,作為原污水處理場的二級生化裝置,處理規(guī)模為410m3/h。設(shè)計(jì)處理的廢水包括:含油污水處理系統(tǒng)二沉池的出水、高濃度污水處理系統(tǒng)臭氧氧化裝置的出水以及該項(xiàng)目自身產(chǎn)生的生活污水,各股污水流量列于表1。MBR產(chǎn)品水大部分回用至循環(huán)水場,多余產(chǎn)水去反滲透裝置處理后,回用至電廠除鹽水站。
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